开题报告---动力箱箱体孔系组合钻床设计(右多轴箱)
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1、 毕 业 设 计 开 题 报 告 动力箱箱体孔系组合钻床设计(右多轴箱)动力箱箱体孔系组合钻床设计(右多轴箱) 学学 院:院:机械工程学院 班班 级:级:机自 0803 班 学生姓名:学生姓名: 指导教师:指导教师: 职职 称:称: 2011 年 11 月 15 日 毕业设计开题报告 课题题目 动力箱箱体孔系组合钻床设计(右多轴动力箱箱体孔系组合钻床设计(右多轴箱)箱) 课题性质 A B C D E 课题来源 A B C D 成果形式 A B C D E 同组同学 吴双 蒋骏贤 保扬 一、研究目的: 本课题从企业实际需求出发,在全面分析被加工零件的结构特点、尺寸精度、被加工 孔相互之间位置精度
2、、 表面粗糙度和技术要求的基础上, 目的在于解决采用现有设备不仅 工人劳动强度大,生产率低,而且零件加工精度难以保证的问题。因此根据实际需要,我 们组要设计一台 43 孔单工位组合钻床,其中,我负责钻床左多轴箱的设计。 (2) 主要研究内容: 二、课题来源及意义 LD1100 柴油机是山东莱阳动力机械动力总厂的新产品,年产量 5 万台。柴油机箱体 是柴油机的主要零件,其三面有 43 个孔,孔间要求位置精度高。由于箱体批量大、孔的 位置精度高因而设计一台组合钻床完成箱体三面 43 孔的加工,以保证生产纲领的完成。 本组合钻床采用三面卧式单工位专用夹具液压电器互锁控制, 43 个钻头同时加工的方式
3、, 孔的钻削位置精度可达要求。 按本设计方案制造出的 43 孔组合钻床将期望具有以下优点: 1.提高生产率 在本台组合钻床上加工该零件,由于是 43 把刀具同时加工,缩短了辅助时间,提高 了生产率。 2.提高加工精度 在普通钻床上加工,由于是采用多工步,各孔的位置精度不易保证,废品率一般在 2%,采用 43 孔组合钻床,因为在设计的每一个环节,都严格控制设计零件的精度,且是 多刀同时加工,所加工出的零件位置精度均在要求范围内,废品率为 0。 3.降低工人劳动强度 采用普通钻床逐孔加工法,工人频繁忙于装夹工件、起动机床、进刀、退刀、停车及 卸工件,劳动强度大。43 孔组合机床改善了以上状况,使加
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