低压一级内环车削的工艺改进毕业设计论文
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1、 第 2 页 2019-7-12 第 2 页 共 30 页 低压一级内环车削的工艺改进低压一级内环车削的工艺改进 【摘要摘要】 :本文针对低压一级内环精加工工序工艺改进过程进行分析和论证,通过改制夹具, 改进加工路线和切削用量,使零件加工达到了零件图纸要求。 【关键词关键词】 :高温合金、薄壁件、易变形、工艺路线 前前 言言 低压一级内环是航空发动机上一重要零件。该零件材料为 GH1140,是铁镍基 高温合金,毛坯是锻坯,最大旋转直径为 346mm,最长为 22mm,最薄处为 1.2mm, 该零件属于典型薄壁旋转件,具体见图一。由于其材料和形状的特殊性,在前几 批加工中许多尺寸和技术要求超差,
2、严重影响了零件的交付。在工艺部门的指 导下,根据前几批加工情况,以及零件特性和变形情况,重新改制了夹具,改 进了原来的加工路线和切削用量,使以后所加工零件都达到了零件图纸要求。 本文针对低压一级内环精加工工序工艺改进过程进行分析和论证。 第 3 页 2019-7-12 第 3 页 共 30 页 图一图一 第 4 页 2019-7-12 第 4 页 共 30 页 一、一、 工艺流程及出现的问题工艺流程及出现的问题 1 1、原工艺流程简介 0 工序 毛坯-10-30 工序 粗车-40 工序 稳定处理-45-50 工序 半 精车-55 工序 磨工-60-70 工序 精车-75 工序 磨工-80 工序
3、 拉工-90 工序 钳工-100 工序 标印s-110 工序 检验。 1.11.1图二所示粗实线为 60 工序所加工的尺寸。 1.21.2 A 为支靠面,B 为定位面,C 为压紧面。 1.31.3 改进前本精加工工序加工完后出现如下问题;因为没有专用夹具,使零件 在自由状态下产生较为严重变形,如:尺寸 1.50.05 的支靠面上变形量最大 的有 0.14mm, 2.0 0 9.323 锥面上的椭圆最大的达到 0.28-0.35mm。 第 5 页 2019-7-12 第 5 页 共 30 页 6060 工序加工内容:工序加工内容: 图 二 第 6 页 2019-7-12 第 6 页 共 30 页
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