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1、2019-7-1 Page 1 of 6 1 2012 年*石化实习报告 时光飞逝, 回首这为期十二天的重油催化裂化装置的实操实 习,紧张而又平淡,但就在这一个个紧张平淡的日子里,我一步 一个脚印,踏实稳健地走来。我积极认真地做好本职工作的同时 负责完成好班组的学习计划及领导所下达的每一次任务。 下面我 就这半个月的实习工作做一简要的汇报总结。 垦利石化重油催化裂化数据一览表: 原料油比重: 0.900.93 硫含量: 0.981.02 生焦率: 89 轻质油收率: 8586 总收率: 8889 再生剂定碳: 0.5 左右,一般控制在 0.80.9 残炭: 2.923.26 干气产率: 45
2、我们学习了现场的设备、容器、阀门、调节阀、仪表、机泵 等及室内的操作和自保系统。 各岗位的实际操作参数: 反应温度:5205 主风总量:1000Nm 2/min 沉降器压力():0.1280.03 MPa 烟气温度:700 再生器压力():0.1450.03 MPa T-201 塔底温度:360 原料预热温度:2105 塔底气相温度:390 进料雾化蒸汽:3179 /h 油浆外甩温度:100 再生器总藏量:60 t 柴油出装置温度:60 汽提段藏量:6 t T-301 顶温度:28.18 汽提蒸汽量:500 /h T-302 底温度:118 再生器稀相温度:700 T-304 底温度:163
3、再生器密相温度:6855 T-304 顶压力:1.023 MPa 产品质量参数: 产品 馏程 粗汽油 稳定汽油 馏程 轻柴油 2019-7-1 Page 2 of 6 2 初馏点 45 44-47 初馏点 215 10 70 58 10 244 50 122 108 50 303 90 173 169 90 354 干点 202 201 95 363 在实习期间我们所遇到的装置问题: 旋风分离器料退密度高,最高达到 680/m 3,催化剂流化 不好; 原因: .料腿结焦严重; .催化剂细粉过多; .原料油雾化蒸汽量少; .原料油中含钙离子多,造成钙离子抱团; 处理: .置换催化剂; .提高雾化
4、蒸汽量; . 提高预提升蒸汽量; 调整操作:.先调节套筒流化风量; .调节两器差压; .调节蒸汽量(雾化蒸汽、预提升蒸汽等); 分馏塔底油浆温度低于 200时抽空; 处理方法:. 尽快的提高塔底温度; . 关小出口阀,让离心泵处于憋压状态,待出 2019-7-1 Page 3 of 6 3 口压力上涨后,再缓慢打开出口阀; . 打开机泵出口排凝阀放空,把泵体里的空气 排净; . 短时间停泵,全开出入口阀,让机泵内的空 气或是轻组分自然的脱出; 如果待生塞阀突然打开,汽提段藏量迅速压空,此时,反 应,该如何操作: . 立即把液控改为手动,手摇全关塞阀;保证 两器有一定的藏量; . 在任何情况下不
5、得使两器超温、超压,两系 统内的催化剂不得相互压空。一旦发生超温、超 压或低于下限温度,应立即采取有效措施加以控 制。严重时切断进料和主风; . 降低再生器压力(主风防喘振阀打开放空), 能让反应油气串入再生器,不能让主风串入沉降 器发生爆炸事故; . 提高催化剂的循环量(开大再生滑阀); .检查待生立管松动介质孔板有无堵塞, 平稳待 生套筒流化风量; 分馏塔柴油抽出结盐,导致柴油流不出,分馏塔顶回流罐 V203 的液位急剧上升; 实际操作:.通知反应岗位降低处理量; 2019-7-1 Page 4 of 6 4 .通过粗汽油补水线向分馏塔注水,进行洗涤 NH4CL; 1、设备中的知识: 粗旋风分离器与细旋风分离器的连接处结构: 粗旋风分离器与细旋风分离器的连接处有一定的间隔, 利于 汽提蒸汽汽提的油气进入细旋风分离器,增加收率。 2、催化剂的取样步骤: 常态下,、阀常开,里面通的是蒸汽;常闭。 取样时:先打开阀放一放残留的催化剂,然后关闭阀, 在再生催化剂自重的前提下,再生催化剂自然的就流下来了。 取样结束:关闭阀,然后把阀打开,此时处于常态。 3、产品取样时的注意事项: 、取样时要站在上风口; 2019-7-1 Pag