1、 1 气影响井对管杆偏磨的影响气影响井对管杆偏磨的影响 【摘要】【摘要】本文针对不同沉没度抽油机井使用放气阀后存在的弊 端,以及目前存在的主要问题,分析套管气与管、杆偏磨之间的 关系,摸索出在不同沉没度下抽油机井放气的管理办法,对提高 油田整体开发效果及节约作业成本上有一定的参考价值。 主题词主题词:偏磨 低沉没度 气影响 放气管理办法 一、低沉没度抽油机井在生产过程中存在的主要问题一、低沉没度抽油机井在生产过程中存在的主要问题 问题主要表现为:功图显示气体影响或供液不足井管杆偏磨严重 近几年, 我队气影响及供液不足井数呈现出逐年上升的趋势。 与2008 年对比气影响及供液不足井井数由29 口
2、上升到目前的48 口,所占的开井比例由 47.5%上升到 59.3%。上升了 11.8 个百分 点。 我队生产井没有安装套压表,导致套压监测不及时,造成部 分井套压不稳。套压较低时,原油严重脱气,导致井筒温度降低, 管、杆偏磨严重。套压过高又容易产生气锁现象。 针对上述存在的主要问题,2009 年我们对这些问题进行了深 入探讨, 选择了具有代表性的井做了很多试验, 收集了大量数据, 2 并展开分析,积极摸索气影响及供液不足井套管气控制范围,取 得了一些初步的认识。 二、抽油机井气影响、供液不足现状分析二、抽油机井气影响、供液不足现状分析 不同沉没度区间气影响及供液不足井现状调查表 表一 沉没度
3、 区间 (m) 平均 动液面 (m) 平 均 泵 效 (%) 气影响 井数 (口) 供液不足 井数 (口) 平 均 泵 径 (mm) 备 注 0-50 1398.7 26.3 15 20 36 50-200 1210.9 38.9 7 39 200-500 1008.9 40.9 5 42 500 689.7 41.5 1 48 合计 1077.1 36.9 28 20 41 从表一可以看出不同沉没度区间气影响井数是不同的,气体 影响的程度也不同。沉没度越低,气影响井数越多,气体影响越 为严重。0-50m 沉没度区间有气影响井 15 口,供液不足井 20 口。 沉没度越高,气影响井数越少,气体
4、影响程度越小。 因此,对气 影响井管理应遵循沉没度不同,套压控制范围也不相同的规律。 三、不同沉没度气影响井管、杆偏磨趋势分析三、不同沉没度气影响井管、杆偏磨趋势分析 我队 1-10 月份共计作业井 24 口, 其中偏磨 19 口, 占作业井 的 79.2%。作业现场发现管、杆偏磨的 19 口井在作业前正常生产 时功图显示为气体影响或供液不足的有 14 口, 占偏磨作业井总数 的 73.6%。 (一)(一)不同沉没度区间气影不同沉没度区间气影响井杆管偏磨统计情况响井杆管偏磨统计情况 不同沉没度区间偏磨作业井情况统计表 表二 3 沉没度区间 (m)(m) 偏磨井数 (口)(口) 总井数 (口)(
5、口) 偏磨井占总 井的百分比 (% %) 备注 500 1 19 5.3 500-200 3 15 20.0 200-50 3 14 21.4 0-50 12 33 36.4 合计 19 81 23.5 从表二结果可以看出,气影响井对管、杆偏磨的影响较大, 沉没度越低,气体影响越严重,管、杆偏磨的机率也越大。沉没 度在 0-50m 之间时,偏磨井发生率达到 36.4%,是发生偏磨井机 率最高的。 (二)(二)气体影响抽油机井管、杆偏磨的机理气体影响抽油机井管、杆偏磨的机理 当沉没度较低时,沉没压力较低,原油容易脱气而且导致井 筒内温度降低,使采出液在泵的吸入部分,甚至在泵筒及井筒内 析蜡。同时
6、因脱气后有大量轻质成分析出,采出液的粘度逐渐上 升,增大抽油杆柱运行的粘滞阻力,从而使抽油杆柱下行程受到 的阻力急剧增加,使抽油杆产生弯曲造成偏磨。因此,气体影响 井在放套管气时,套压不能控制过低,尤其是沉没度较低、气体 影响较大的井更加需要注意。 因此,加强抽油机井措施方案设计,合理选择泵径,使抽油 井在合理沉没度下工作,从根源上减少低沉没度气体影响井数, 是治理管、杆偏磨的首要措施。 四、不同沉没度气影响井采取的措施及效果四、不同沉没度气影响井采取的措施及效果 4 (一)没度井放套管气对减轻气影响效果不佳(一)没度井放套管气对减轻气影响效果不佳 为了证实沉没度在 0-200m 之间气体影响井, 放套管气对减轻 其气体影响的作用及效果, 我们优选了龙 33-13 井做了放气实验。 在同一天不同时间放气稳定后连续测得三个功图如下: 1111111111111111 从连续测得的功图结果看,随着套压不断降低,最大载荷逐 渐增大,最小载荷逐渐减小。判断放套管气对减轻气体影响的作 用不明显。 (二)合